Stegmotor från Skrivare + Gecko?
-
- Inlägg: 261
- Blev medlem: 24 maj 2007, 21:46:58
- Ort: Lund
Pcmper: Ajdå. Jag trodde att nätdelen skötte detta? Lite mera fakta. Nätdelen har en 27 v output och enligt texten på kåpan så skall den ge 0.47 A. Jag hittade ett datablad på motorn där det står att den drar 470 mAmp (peak). Behöver jag fortfarande motståndet? Och om inte detta räckte, hur gör jag då?
-
- Inlägg: 261
- Blev medlem: 24 maj 2007, 21:46:58
- Ort: Lund
Hmm, okey fattar inte riktigt men det kanske släpper. Så då antar jag att du menar följande formel från Gecko-databladet:
R (in koli Ohms) = 47*I / (7-I) --> (47*0,470 )/ (7-0,470) = 3,382 kilo Ohm , stämmer det enligt dig?
Hittar följande på elefa: 60-319-67 , 3,3 KOhm och 60-532-50, 3,6 Kohm
Vilket bör jag välja?
R (in koli Ohms) = 47*I / (7-I) --> (47*0,470 )/ (7-0,470) = 3,382 kilo Ohm , stämmer det enligt dig?
Hittar följande på elefa: 60-319-67 , 3,3 KOhm och 60-532-50, 3,6 Kohm
Vilket bör jag välja?
-
- Inlägg: 261
- Blev medlem: 24 maj 2007, 21:46:58
- Ort: Lund
Nu sitter 3.3 KOhms motståndet på plats, och i går var det testkörning. Först hände ingenting och jag hade missat att Geckon skulle kopplas till jord. Jag drog en kabel från "common" plinten på Geckon till jorden på break out korten. Vet inte om det var fel, men det funka!
Har bara fixat lite med det men det låter som att drivningen "spinner loss" från själva motoraxeln. Varvet ökar inne i motorn men utgående axel stannar. Om jag däremot i "motor tuning" i Mach3 sänker antalet pulser per varv så händer inte detta. Nu använder jag ju pyttemotorerna från skrivaren och det hänger säkert ihop. Någon vettig förklaring någon?
Har bara fixat lite med det men det låter som att drivningen "spinner loss" från själva motoraxeln. Varvet ökar inne i motorn men utgående axel stannar. Om jag däremot i "motor tuning" i Mach3 sänker antalet pulser per varv så händer inte detta. Nu använder jag ju pyttemotorerna från skrivaren och det hänger säkert ihop. Någon vettig förklaring någon?