En styck Geckodrive G201 är bränd - Frågan är varför?
Postat: 28 december 2014, 22:29:30
Behöver forumets hjälp för att förstå vad som hände.
För några veckor sedan köpte jag en komplett CNC fräs med geckodrive drivsteg. Problemet var att fräsen gick mycket långsamt i jog-mode (400 mm/min). Efter att ha tittat lite noggrannare i Mach3 så såg jag att den var inställd på 1000 steg/mm. Geckosarna är inställda på att köra 10-microsteps, så ett varv blir då 2000 steg (10*200). Med 400 mm/min ges alltså ett max varvtal på 200 RPM, vilket är lågt för en stegmotor.
Jag ökade på hastigheten till 1500 mm/min, vilket är max med 25kHz som erbjuds i demoversionen av mach3, och 240 mm/s2 i acceleration. Fräsen gick genast mycket fortare vid joggning. Nu varvade alltså motorerna med max 750 RPM.
Som vanligt kan man inte hålla fingrarna i styr när trim-jävulen tar över och efter att ha uppdaterat mach3 med en riktig licens så ökades frekvensen till 35kHz. Målet var att kunna jogga ännu fortare. Glad i hågen ökade jag hastigheten till 2000 mm/min (1000 RPM), fortfarande med 240 mm/s2. Joggade x-axeln med piltangenterna och det lät illa från min stackars stegmotor. För snabbt, tänkte jag och sänkte hastigheten igen, men till min stora förvåning så gick det inte att få motorn att rotera oavsett hur långsamt jag ställde in hastigheten eller accelerationen. Motorerna jag kör är nema 34 och är på 5,5A och drivarna matas med 72v.
Jag har provat att köra x-motorn med y-drivaren i 1500mm/min och det fungerar bra, så motorn tycks ha klarat sig. Drivaren däremot fungerar ej längre, men lyser som den brukar från status dioden. Har även provat att koppla ur spänningen en längre stund för att låta kapacitanser och eventuell värme blöda av. Inget hjälper.
Jag inser att jag har krävt lite för mycket ur min stackars stegmotor, men hur lyckades jag ta livet av drivaren? Ska inte geckodrives ha alla möjliga skydd för överströmmar osv?
För några veckor sedan köpte jag en komplett CNC fräs med geckodrive drivsteg. Problemet var att fräsen gick mycket långsamt i jog-mode (400 mm/min). Efter att ha tittat lite noggrannare i Mach3 så såg jag att den var inställd på 1000 steg/mm. Geckosarna är inställda på att köra 10-microsteps, så ett varv blir då 2000 steg (10*200). Med 400 mm/min ges alltså ett max varvtal på 200 RPM, vilket är lågt för en stegmotor.
Jag ökade på hastigheten till 1500 mm/min, vilket är max med 25kHz som erbjuds i demoversionen av mach3, och 240 mm/s2 i acceleration. Fräsen gick genast mycket fortare vid joggning. Nu varvade alltså motorerna med max 750 RPM.
Som vanligt kan man inte hålla fingrarna i styr när trim-jävulen tar över och efter att ha uppdaterat mach3 med en riktig licens så ökades frekvensen till 35kHz. Målet var att kunna jogga ännu fortare. Glad i hågen ökade jag hastigheten till 2000 mm/min (1000 RPM), fortfarande med 240 mm/s2. Joggade x-axeln med piltangenterna och det lät illa från min stackars stegmotor. För snabbt, tänkte jag och sänkte hastigheten igen, men till min stora förvåning så gick det inte att få motorn att rotera oavsett hur långsamt jag ställde in hastigheten eller accelerationen. Motorerna jag kör är nema 34 och är på 5,5A och drivarna matas med 72v.
Jag har provat att köra x-motorn med y-drivaren i 1500mm/min och det fungerar bra, så motorn tycks ha klarat sig. Drivaren däremot fungerar ej längre, men lyser som den brukar från status dioden. Har även provat att koppla ur spänningen en längre stund för att låta kapacitanser och eventuell värme blöda av. Inget hjälper.
Jag inser att jag har krävt lite för mycket ur min stackars stegmotor, men hur lyckades jag ta livet av drivaren? Ska inte geckodrives ha alla möjliga skydd för överströmmar osv?